
地下回收池。貴州益佰制藥提供
一面是用水量大,一面水利用率低,另一面生產成本也在逐步加大……工業生產用水與水資源緊缺之間的矛盾如何有效破解?近日記者走訪發現,貴州不少企業已廣泛採用新工藝、新設備提高工業生產用水系統的利用效率,實現“增產不增水”。
走進貴州益佰制藥股份有限公司的后勤車間,各種管道、閥門、機制映入眼帘。“這是廠房重要的水回收設備。”該公司公共系統服務部部長袁鈺洋介紹,制藥車間需要固定的溫度、濕度,這讓控溫設備也成了用水大戶,公司通過引進先進的節水型設備,實現了控溫設備用水實現高效循環。

冷卻泵。貴州益佰制藥提供
鍋爐燃燒的熱蒸汽,通過安裝密閉冷凝水回收設備處理變成水后,能再回收到鍋爐﹔在制冷系統,通過安裝台冷卻塔,讓制冷用水回收重復利用。目前冷凝水年回收量約14000噸,節約軟水費用約7.2萬元左右﹔節約熱能約8.4億千卡,折合天然氣約105000立方,折合費用約32.8萬元左﹔17台冷卻塔,自來水年重復使用量5847831噸,重復使用率94.71%。袁鈺洋說,既使冷凝水得到充分回收利用,也減少水處理設備投資和運行費用。
作為一家集新型藥品的研究、開發、生產和銷售為一體的高新技術企業,在生產過程中讓節能與增效能同步增長的案例還不少。比如,公司在純化水制備系統,建設濃水回收項目,將原本需要排掉的濃水,處理后替代部分自來水使用,如沖廁所、綠化澆灌等,初步統計,濃水年回收量約5000噸左右,節約自來水費用約2萬元左右。

蒸汽、冷凝水現場管網。涂敏 攝
一邊節省,還一邊提效。2018年,公司投入218萬元更新老動力純化水制備系統,純化水收得率由原來的50%提高到70%,每噸自來水制取純化水由原來的0.5噸提高到0.7噸。按2018年制取純化水25365.65噸核算,改造前需要50730噸自來水才能制取25365噸純化,水改造后僅需要36235噸自來水就能制取25365噸純化。
節水的收益,不只是眼前的賬目。袁鈺洋說,從長遠來看,部分節水設備的投資已到回報周期,其他設備都將在幾年內能達到回報周期。更重要的是,制藥行業的市場競爭越來越大,精細化的節流管理,能提高企業生產效率,有效提高企業競爭力,助力企業在市場站穩腳跟。“會繼續在廠區加大節水設備的投入。”他說。
相關統計顯示,我國城市用水量中工業用水量佔60%∼65%,其中約80%由工業自備水源供給。貴州省水利廳相關負責人介紹,近年來,貴州各級水利部門在嚴格劃定用水總量、用水效率和水功能區限制納污“三條紅線的同時,通過政策指導、資金鼓勵、宣傳教育等方式,不斷引導省內重點企業研發、引進先進節水技術、採用節水工藝,提高企業節水水平,在逐步淘汰高耗水、低效益的工藝、技術和設備實現節水目標的同時,助力企業進一步提質增效,轉型升級。
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